PE系列颚式破碎机
该原理具有两大优势:机体结构简单,易于操作操作维护
在线报价摘要:ATOX50生料立磨系統的設計能力420 t/h,實際僅370 t/h左右,生料工序電耗16.5 kWh/t.進磨石灰石粒度偏大且均勻性不好、易磨性差、磨內物料內循環量大、設備生料立磨本身在每個工藝環節有很多節能的方法,包括降低磨機本體電耗、輔機電耗及其他低壓用電,立磨系統的負荷主要是磨機主電動機和循環風機,其用電負荷達到立磨系統總電耗的70%
立磨中控操作知識要點 我廠立磨為丹麥史密斯(F.L.)公司生產的ATOX50立磨,共有3個圓柱形墨輥,相互成120°分布,相對磨盤垂直安裝,三個磨輥由架上三個改造過程中主要通過上述幾個方面性能優化設計,實現煤立磨的提產降耗,改造內容包括:選粉機優化改造、液壓加載系統改造導流環、旋轉風環改造 一選粉機優化改造:1、選粉機為動態選
非凡立磨原配置的選粉機轉子轉速偏高,選粉面積偏小,處理能力不足,造成分級效率低,內循環量大,存在物料過粉磨現象噴口環導流板角度偏大,風速高,導致其運行阻由于出磨溫度對磨內物料量的反應非常及時,在磨機穩定粉磨一段時間后,如發現出口溫度持續降低,我們可以初步斷定此時磨內存料過多當選粉機電流下降,斗提、氣泵
"磨的出"是指煤立磨研磨能力要足夠 "送的上"是指煤立磨磨內通風將研磨后物料輸送到選粉機分選的能力的能力要足夠。 二、液壓加載系統改造: 更換為加強型液壓缸及配套蓄能器,更2、原料制備和煤粉制備二個生產環節均采用立磨。立磨的明顯優點是占地面積小、操作簡單和降低能耗。該生產線中,原料制備選用小時產量420t/h的atox50立磨,煤粉制
"磨的出"是指煤立磨研磨能力要足夠 "送的上"是指煤立磨磨內通風將研磨后物料輸送到選粉機分選的能力的能力要足夠。 二、液壓加載系統改造: 更換為加強型液壓缸及配套蓄能器,更改造效果證明,高效低阻選粉機技術、粗顆粒預分離技術和旋風筒優化技術等措施對LGM系列立磨的提產和降耗有效。 0引言 禹州市錦信水泥有限公司擁有一條4500t/d預分解窯水泥熟料
經過實施提產措施和改造噴口環,立磨電流穩定在120~140A,立磨振幅明顯減小,磨機吐渣量減小且均是20mm以上較大的顆粒,料層厚度穩定在80~90mm,磨內壓差由原來7800Pa降低到7100Pa,為立MPF1814立磨煤磨降低80μm篩余及提產 孟鑫森 【摘要】:<正1存在的問題我公司二線為2 500 t/d生產線。煤磨車間配有一臺由沈陽重機生產的MPF1814立式煤磨,配SLS2
生料立磨系統提產降耗的措施水泥網 Ccement 1.1 關注立磨故障停機及停機原因 分析 通過對立磨停機原因進行統計分析,發現立磨經常因石灰石塊大、配料站結堵而斷料導致立磨客戶二線ATOX50立磨2019年8月27日到9月11日檢修期間RARLVT50選粉機更換了籠型轉子。檢修完畢開磨后發現選粉機電流明顯升高,具體情況如下: 更換轉子之前選粉機
水泥廠提產增效實測數據出爐! 為貫徹落實國務院《"十四五"節能減排綜合工作方案》,加快推廣水泥行業節能減排技術,促進節能降碳減污增效,推動水泥行業綠色高質量發展,湖南昌迪環境當下,降本增效成為水泥企業的重要目標。智慧水泥了解到,立磨提產降耗改造是目前水泥廠技改的項目。該項技改主要包括三個方面:選粉機改造、噴口環改造、磨
例如,2003年十月份某廠ATOX50立磨大修前,該磨已運轉到后期,磨輥磨盤的襯板磨損非常嚴重,以致出現了很深的溝。在這種情況下,出口溫度下降1oC料層會變厚,壓差增高,排泄量變大,磨機電流升高,然后立磨系統改造后,臺時產量提高顯著,電耗降幅較大,取得了良好的效果,達到了提產降耗的目的。2014年水泥立磨生產技術及產品性能見表2和表3。 6結束語 影響立磨產量的因素很多,要認真細
2、提產的措施及效果 (1)操作技巧 適宜料層厚度。立磨機采用料床粉碎原理,穩定的料層是立磨機持續穩定工作的前提。料層太厚,粉磨效率低,電流高。料層太薄,容易引起機械振動。45油泵,現貨MAAG齒輪泵NP45/45油泵 水泥立磨潤滑油泵,3GR100 2三螺桿泵 川潤稀油站低壓螺桿泵 立磨液壓潤滑油泵,3GR70 2W21水泥窯爐窯頭點火泵 立磨稀油站低壓三螺桿泵,3GR30 4W2水泥窯爐窯頭點火